TY - JOUR ID - 81418 TI - شبیه‌سازی عددی جریان مذاب و رفتار پودر روانکار در قالب ریخته‌گری پیوسته فولاد آلیاژی به‌منظور بهبود خواص شمش تولیدی JO - پژوهشنامه ریخته گری JA - FRJ LA - fa SN - 2588-5367 AU - ازلگینی, مهدی AU - میثمی, امیر حسین AU - فروغی فر, علی اصغر AD - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان AD - استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان AD - مربی، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان Y1 - 2018 PY - 2018 VL - 2 IS - 3 SP - 181 EP - 192 KW - حبس پودر KW - شبیه‌سازی عددی KW - فولاد تمیز KW - دینامیک سیالات محاسباتی KW - ریخته‌گری پیوسته DO - 10.22034/frj.2019.155742.1060 N2 - به دلیل استفاده روزافزون از محصولات فولادی، بررسی‌هایی فراوانی برای بالا بردن مشخصه‌های کیفی شمش تولیدی به روش ‏ریخته‌گری پیوسته، انجام‌شده است. در این میان یکی از عیوبی که به وجود می‌آید، حبس پودر روانکار قالب درون شمش تولیدی است. برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصول، امروزه استفاده از مدل‌‌سازی ریاضی به‌عنوان ابزاری قدرتمند در دست ‏متخصصان برای تحقیق بر روی بهبود فرایند تولید فولاد با کیفیت، قرار گرفته است. در این پژوهش مدل‌سازی و شبیه‌سازی رفتار ‏پودر درون قالب و بررسی نوع حبس پودر درون شمش با استفاده از مدل‌های وابسته به دینامیک سیالات محاسباتی صورت پذیرفته ‏است. ابتدا به بررسی دلایل حبس و نوع رفتار پودر درون مذاب پرداخته شده و سپس راهکارهایی برای جلوگیری از به وجود آمدن ‏این عیب ارائه شده است. لذا شرایط مرزی و اولیه در مدل مذکور بررسی و تأثیر هر کدام بر روی عیوب احتمالی مورد ارزیابی قرار ‏گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با کم‌کردن سرعت ریخته‌گری از 9/0 به 76/0 متر بردقیقه، افزایش عمق ‏غوطه‌وری نازل از 130 به 140 میلیمتر، کاهش قطر نازل از 42 به 36 میلیمتر، کاهش اندازه ذرات پودر از 500 به 63 میکرومتر و ‏تمیز بودن مذاب ورودی از آخال‌های درشت، می‌توان از حبس پودر روانکار درون شمش تولیدی جلوگیری نمود.‏ UR - https://www.foundingjournal.ir/article_81418.html L1 - https://www.foundingjournal.ir/article_81418_376d17d8c094f7cb8ab4ea2f941af43d.pdf ER -